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2015年线路板厂深联电路精益生产---擦花项目特别报道

文章出处:责任编辑:黄冬菊查看手机网址
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人气:-发表时间:2015-04-16 12:26【

线路板厂深联电路2013年开始推行的“精益生产”至今已经取得了初步成效,2015年将继续加强推行多项精益生产项目,现以擦花项目改善为例与大家分享。

擦花项目立项背景:

擦花是PCB行业的第一大顽疾一直以来为PCB行业所苦恼,长期稳居行业报废第一大项,也是客户常常诟病的问题,这个疑难杂症的背后更是暴露出线路板厂管理水平的高低。项目实施前深联的擦花报废率是0.877%,行业的平均水平是0.60%,深联电路又是如何展开这个项目的呢?

1.成立改善团队

此次活动把产生同一缺陷的工序归为同一改善团队,无“异”可争,让“同”归类,把产生五类擦花形式的工序分为五组改善分队---三角擦花队、擦花短路队、撞断线队、阻焊擦花队、擦花露铜队。项目由品质部主导,工序主管为分队长,工程师为分队政委,五个分队同步展开推行。

(图1:擦花项目团队成员)


(图2:三角擦花队成员)


2.订定改善目标

随着活动的不断进展,改善幅度不断提升。

(图3:团队擦花总目标)


(图4:各队擦花目标)


3.现况分析,拟定对策

各队成员头脑风暴,人、机、料、法、环一个不漏。


(图5:擦花露铜队头脑风暴会议)


4.对策实施

对策一旦提出,各团队快速行动,立即培训、立即规范,与时间赛跑,早一分钟改善,就少一片擦花,共落实了103项纠正对策。

(图6:擦花短路队培训)


(图7:擦花短路队显影段接板培训)

5.效果确认

落实一项对策,次日便见分晓。各队数据天天比拼,改善瓶颈努力突破。每个团队都在稳定下降,小小的成果更是激起团队的信心。能不能再降?再对策再方案! 擦花项目,永不止步!

(图8:擦花改善前后对比)


6.标准化

行之有效的改善方法是此次项目的最大收获,形成更全面更形象的操作规范。


7.成果展示

历经3个月的擦花项目在2015年4月8日进行了成果展示,各队详细汇报了整个项目的开展过程并重点讲述了各改善要点。

(图9:擦花露铜队员成果展示)



(图10:擦花短路队员成果展示)


(图11:受到奖励的队长们)



8.活动总结

会后,队长们纷纷感慨团队力量的强大,全员真正参与和融入改善后,改善的成果是出乎意料的,4月截止12号己达到0.25%目标。改善愈深入,发现愈有空间,目标愈清晰并约定了下一阶段擦花的目标---0.1%。到那时,才能说是真正克服了PCB行业这个“癌症”顽疾,相信自己、相信团队,我们一定可以做到!Yes,we can!


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